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  2. 催化重整裝置脫水塔進料換熱器腐蝕
    2019-04-30 10:10:25 作者:本網整理 來源:設備管理與防腐 分享至:

     一脫水塔換熱器概況某石化煉油廠催化重整裝置脫水塔進料換熱器H-202/4,用于重整蒸發脫水塔進料與塔底產物的換熱,此換熱器于2002年10月安裝投用,換熱管材質為10#,規格φ25×2.5,換熱器設計、操作參數如下:

     
     

    設計條件

    操作條件

    管程

    殼程

    管程

    殼程

    壓力MPa

    2.5

    2.5

    0.73

    1.18

    溫度℃

    200

    200

    200/110

    80/160

    介質

    汽油 氫氣

    汽油 氫氣

    汽油 氫氣

    汽油 氫氣

     

    2012年4月裝置停工檢修期間,委托合肥通用機械研究所對H202/4進行了腐蝕檢查,對換熱器芯子外觀檢查,管束內腐蝕較輕微,管束外銨鹽較多,管束經沖洗后,外表良好,無明顯腐蝕,可以繼續使用。同時對芯子試水壓,無換熱管泄漏,滿足繼續使用條件。檢修期間設備狀況如圖1~2所示:
     
     
    7.jpg
    圖1  換熱器芯子管端    
     
               8.jpg                   
    圖2  清洗后的換熱器管束和折流板                      
     
    二換熱器泄露經過
     
    2013年1月,換熱器H-202/4出現內漏,換熱器檢修打開檢查發現換熱器管頭完好,腐蝕輕微,檢查管束發現換熱管外有一層銹皮,換熱管表面及換熱管之間有雜質(如圖3所示),換熱管表面見明顯腐蝕坑,呈均勻腐蝕狀,經試壓,發現下部有一根換熱管泄漏,且泄漏量較大,抽芯子后對外表面檢查,發現管束下部較腐蝕較其它部位偏重,對管束下排全部四根換熱管進行了堵管(如圖4所示,下部右數第二根為試壓發現的泄漏換熱管)。
     
    9.jpg
     
    圖3 管束外觀(局部)
     
    10.jpg
    圖4 H202/4管束堵管情況
     
     

    三換熱器泄露原因分析
     
    從管束外觀看,管內腐蝕較輕,腐蝕主要集中在管束外部。換熱管的腐蝕主要為管外腐蝕。換熱管外有一層銹皮,銹皮呈黑亮色,遇空氣有氧化、自燃現象,說明銹皮中含有FeS。從工藝流程上,殼程為未經過除硫的原料,管程為經過除硫的原料,管程介質的腐蝕性較殼程低;從試壓結果和堵管情況看,發生泄漏管子都集中在管束底部,為換熱管束比較薄弱易腐蝕部位。

    01 H2S+HCl+NH3+H2O體系腐蝕
     
    在預加氫部分,由于重整原料中含有一定量的硫、氮、氧、氯等化合物,在預加氫過程中會與氫反應生成H2S、NH3、HCl等,繼續反應生成FeS等銹蝕產物,由于HCl的存在,破壞FeS等銹蝕產物膜,產生小的銹蝕坑,在有微量水存在的情況下,同時形成典型低溫電化學腐蝕H2S+HCl+NH3+H2O環境,從圖7中灰白色的活化點已經形成,此處的銹蝕產物膜已經被破壞,由于腐蝕點相對整個管束來說面積較小,形成典型的小陽極大陰極,腐蝕速度將加倍增加。

    2012年10月份以來,由于原料變化,重整原料的硫含量有所上升,對比9月份和12月份重整進料的硫含量,9月份硫含量平均為277mg/Kg,12月份的硫含量平均為330mg/Kg,尤其是12月份曾有連續3天達到400mg/Kg以上;原料硫含量從2012年11月份以來一直呈上升趨勢,原料中硫含量的增加加劇設備的腐蝕。

    02 銨鹽腐蝕
     
    在預加氫通氫過程中,脫鹵素反應生成HCl和脫硫反應生成的H2S,與脫氮生成的NH3反應生成銨鹽,從圖2可以看出管束外表面附著著較厚的一層銨鹽。

    脫水塔進料換熱器H-202/4殼程存在銨鹽的腐蝕,銨鹽的腐蝕表現為堵塞及垢下腐蝕,從2012年檢修拍的圖2可以看出,在換熱管外壁存在大量銨鹽,此次換熱器檢修抽芯子未見銨鹽,因為此前對管束進行吹掃試壓,銨鹽已經溶解在水里。2012年檢修期間對銨鹽進行分析,是硫氫化銨和氯化銨的混和物,氯化按的物理性質在常溫下為白色粉末,360℃升華成氣態,遇少量的水易結晶,H-202/4殼程壓力1.18Mpa,在此壓力下水的露點123℃,即在123℃以下反應生成的氯化銨會遇到浮懸于油中的水而產生結晶,并在管箱端部、管板等低流速的地方沉積下來,自下而上發展,越來越多,形成垢下腐蝕。

    03 結論
     
    在正常運行條件下,而且有微量水的情況下,存在低溫H2S+HCl+NH3+H2O環境,在此腐蝕體系中,氯離子起主導作用,殼程氯離子的來源主要來自原料,原料中的氯主要來源于原油中有機氯,這部分氯在常減壓電脫鹽時無法脫除,近些年油田為了提高原油采收率而使用含有有機氯的注劑,造成原油中的有機氯含量增加,這部分氯被帶到下游裝置,對設備產生強烈腐蝕。而預加氫反應過程產生的銨鹽,在換熱器管箱端部、管板等低流速的地方沉積,對換熱器管束腐蝕主要表現為堵塞及垢下腐蝕。

    兩種腐蝕形態同時存在又相互作用,而從2012年11月份以來的原料中硫含量上升,加快了芯子的腐蝕速率,最終導致換熱器管束腐蝕泄漏。

    四防腐措施
     
    01 鈦納米聚合物防腐
     
    鈦納米涂層換熱管束已經在某石化公司煉油廠使用多年,應用效果顯著。該項技術具有以下特點:耐蝕性好;管內外表面光潔度高,減少了管內外垢層的沉積;導熱性好,熱效率高,具有吸熱和導熱雙重功能,是一種節能的換熱管束;維護檢修方便;具有高活性和高擴散性,可實現涂層無漏涂針孔;解決了環氧胺基涂料防腐管束外壁不耐油汽腐蝕的問題;施工為常溫固化,解決了管束防腐涂層需高溫固化的施工難問題,降低了施工成本。

    02 工藝脫氯
     
    在預加氫反應器下部安裝脫氯劑,以吸收石腦油中的氯呈氯化鈉,可減弱對設備的腐蝕。使用時應注意的是,不宜使含量過高,當脫氯劑包和達15%以上即失效,并且鈉離子的遷移使重整工段的催化劑中毒失效。目前還沒有一種高吸附量并且能再生的脫氯劑,工藝脫氯是保證裝置安全運行的可靠方法。
     

    03 注水

     

    從工藝治本的基本點,預加氫工段的注水和排水是緩解腐蝕和催化劑中毒的重要工藝手段。實驗證明,重整裝置的腐蝕速度是由石腦油中所含氯和硫兩種腐蝕介質決定的,往往不是氯化氫含量高腐蝕率就大,再低氯量而高硫化氫時,腐蝕率也增大。因此,通過現場獲得的注水量與腐蝕關系曲線,亦是指導現場操作的依據。注水是緩解腐蝕與嚴防無機鹽結晶、堵塞的可行方法。注水量要大,同時須連續操作,控制液壓,可達到緩解系統腐蝕的目的。 

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