加強基礎研究是提高我國原始性創新能力、積累智力資本的重要途徑,是躋身世界科技強國的必要條件,是建設創新型國家的根本動力和源泉。日前,在油氣工業腐蝕與防護領域,由北京化工大學趙景茂教授帶領的課題組完成的科研項目“含CO2油氣田高效緩蝕劑防腐蝕技術”,順利通過了國家有關部門的鑒定,鑒定委員會一致認為該項目成果整體技術達到了國際先進水平。
該項目也是趙景茂教授在長期研究緩蝕劑作用理論的基礎上,將科研成果轉化應用的一項十分成功的案例。該項目在研究期間,曾得到了國家自然科學基金的大力支持。
CO2腐蝕是油氣工業中最常見的一種腐蝕類型,其腐蝕后果也相當嚴重。如在我國上世紀80年代,華北油田的三口高產油井,僅生產18個月時間,就因嚴重CO2腐蝕而相繼報廢,造成直接經濟損失上千萬元;美國的利特爾克里克油田采用CO2驅采油技術,就因沒有意識到腐蝕問題,導致5個月后油井套管就發生了嚴重腐蝕穿孔。
使用緩蝕劑可以有效控制CO2的腐蝕。然而,我國缺少高效的CO2緩蝕劑產品,海上石油平臺使用的緩蝕劑主要由國外生產商控制。趙景茂教授針對這一問題,多年前就開始研究緩蝕劑作用機理,尤其是深入、系統地研究了咪唑啉衍生物的分子結構與緩蝕效果之間的關系,闡述了烷基鏈、側鏈和液體流速對緩蝕效果的影響,在確定緩蝕劑主體成分的基礎上,研究了咪唑啉緩蝕劑與其他物質之間的協同作用機理,發現咪唑啉與苯甲酸鈉等其他兩種物質具有緩蝕協同效應,并提出了緩蝕劑在金屬表面上的雙層膜和兩步吸附模型。
這些研究成果在《電化學學報》、《腐蝕科學》等國際著名刊物上得到發表,引起了學界廣泛關注。
課題組在此基礎上,研制出了兩種高效的抑制CO2腐蝕的緩蝕劑,并在大慶油田和渤海油田進行了應用。其中大慶油田徐深氣田30口氣井投加緩蝕劑后,腐蝕速率控制在0.03mm/a左右,緩蝕率可以達到90%以上,有效解決了該氣田CO2腐蝕問題,四年來累計為氣田減少腐蝕損失近億元,還有效保證了氣田的安全生產。在渤海油田生產系統和注水系統的應用表明,其緩蝕效果已超過了國外著名廠商的藥劑水平,而其價格比國外的降低了30%左右,每年可節約藥劑費用約200萬元。
趙景茂是北京化工大學教授、博士生導師、“材料電化學過程與技術”北京市重點實驗室副主任。自1990年以來他一直從事金屬材料在油氣田中的腐蝕與防護工作,曾獲得過中國石油天然氣總公司十大科技成果獎一項,中國石油天然氣總公司科技進步二等獎一項,中國科學技術發展基金會孫越崎基金“優秀青年科技獎”,中國石油天然氣總公司“鐵人”科技成就獎,中國石油化工總公司“跨世紀學術帶頭人”。參編專著2部,申請專利8項,授權2項,發表論文一百余篇。
責任編輯:張春穎
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