魏家堡水電站處于渭河的中下游,過流泥沙主要來自渭河上游北岸的葫蘆河、散渡河等支流的黃土丘陵區與傍山區。根據壩址實測資料統計,河道多年平均輸沙量為9 680萬t,多年平均含沙量為47.30kg/m3。其中汛期輸沙量為8590萬t,占年輸沙量的88.7%,汛期平均含沙量為73.60 kg/m3,輸沙量中懸移質占98%以上,懸移質粒徑較小,水沙變化規律是大水帶大沙、小水帶小沙。
這里分兩個階段對魏家堡水電站水輪機的磨蝕破壞程度進行分析:第一階段為渠首加閘、加壩工程前的渾水運行階段(1998--2005年),機組磨損以磨蝕為主;第二階段為渠首加閘、加壩工程后的清水運行階段(2005--2015年),機組磨損以空蝕為主。
渾水運行階段,水流含沙量高,機組磨損嚴重。建成投產后,經過2453 h的運行,機組出現了負荷過大、動平衡嚴重失衡、振動加劇、機組過流部件磨蝕嚴重的情況,3號水輪機解體后的磨蝕狀況統計。其中轉輪直徑減小了11~20 mm,葉片表面凹坑深度5~10mm,個別葉片磨穿。
為了解決水輪機的磨蝕問題,魏家堡水電站采取了一系列措施:
1)通過渠首加閘、加壩工程降低引水泥沙含量。渠首樞紐由原來的無調節變為有調節方式,引水泥沙含量有了明顯降低。另外,利用電站壓力前池和渠道沉沙池的減沙和沉沙作用,使粒徑泥沙的80%沉積在壓力前池內,粒徑d≥0.25 mm的過機粗沙含量由0.380 kg/m3降低到0.076 kg/m3。
2)對機組進行結構優化改造。調整了導葉和轉輪的翼形形狀,使水輪機的相對流速由33 m/s降為27 m/s,減少了水流進口的撞擊損失;將轉輪上冠的減壓孔直徑由原來的40 mm擴大到50 mm,并調整減壓孔出水角度使出水水流盡可能接近負壓區,將頂蓋問隙處的高壓含沙水流盡快排走。通過以上改進一方面減少了泥沙對上密封環的磨損,另一方面降低了軸向水推力、減少了推力瓦事故的發生。同時將轉輪泄水錐加長到40 mm,改型后的轉輪有效控制了尾水管的脈動壓力,減小了尾水管空腔空蝕的發生概率。
3)采取水輪機抗磨蝕表面材料的防護措施。經過多次試驗和材料性能的對比分析,將水輪機基材材質由ZG25材料更換為ZG06Crl6Ni5Mo材質,水輪機的頂蓋、底環采用超高分子聚乙烯抗磨板,水輪機轉輪的葉片和導葉表面采用高速火焰(HVOF)噴涂SXH70材料。
魏家堡水電站經過渠首的加閘、加壩工程和機組的結構優化、水輪機的表面防護、增容改造進一步改善機組的運行工況等系列改進措施,改造后的機組出力基本穩定在6400kW左右,機組的效率穩定在92%左右,機組過機泥沙運行條件也由原來的5%放寬到8%,機組增效11.69%,年利用小時由2 700 h提高到9 700 h,大修周期由過去的1年延長到3年,年發電量由2 546萬kW·h提高到9 016萬kW·h,發電年收入從800多萬元提高到2700多萬元,經濟效益十分可觀。通過彌補過去的技術缺陷,改善了導葉、轉輪的空腔和抗磨蝕性能,頂蓋、底環的抗磨板重新采用不銹鋼抗磨板,僅此一項每年可節約61 370元。

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