截至3月22日,在將緩蝕劑加注濃度從每百萬立方米天然氣72升降至54升后,普107集氣站已平穩(wěn)運(yùn)行112天。
據(jù)普光分公司天然氣技術(shù)管理部防腐科負(fù)責(zé)人介紹,與降量前的加注濃度相比,普107集氣站各監(jiān)測點(diǎn)腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)沒有明顯變化,站內(nèi)腐蝕平穩(wěn)受控。
為防止硫化氫泄漏和設(shè)備腐蝕,普光氣田集輸系統(tǒng)除采用高抗硫管材和設(shè)備外,還通過加注緩蝕劑控制腐蝕。投產(chǎn)3年多來,通過加注緩蝕劑,普光氣田集輸管道和關(guān)鍵裝備的平均腐蝕速率控制在每年0.059毫米,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于0.076毫米/年的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
為降低緩蝕劑加注成本,提高整體腐蝕控制水平,從2011年開始,普光分公司天然氣技術(shù)管理部通過模擬試驗(yàn),評價(jià)不同濃度緩蝕劑的腐蝕控制效果,以確定緩蝕劑加注的最佳濃度范圍。自2012年11月30日起,普光分公司天然氣技術(shù)管理部開始組織普光主體緩蝕劑降量現(xiàn)場試驗(yàn),并優(yōu)選了普107集氣站進(jìn)行第一階段試驗(yàn),以優(yōu)化緩蝕劑加注濃度。
下一步,普光分公司將在普101集氣站和普305集氣站擴(kuò)大試驗(yàn),并在普107集氣站繼續(xù)開展降量試驗(yàn),將緩蝕劑加注濃度從目前的每百萬立方米天然氣54升降至42升。預(yù)計(jì)試驗(yàn)成功后,普光氣田每年的緩釋劑加注成本可下降50%左右,節(jié)約腐蝕控制成本1000萬元以上。(中原石油報(bào)供稿)
據(jù)普光分公司天然氣技術(shù)管理部防腐科負(fù)責(zé)人介紹,與降量前的加注濃度相比,普107集氣站各監(jiān)測點(diǎn)腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)沒有明顯變化,站內(nèi)腐蝕平穩(wěn)受控。
為防止硫化氫泄漏和設(shè)備腐蝕,普光氣田集輸系統(tǒng)除采用高抗硫管材和設(shè)備外,還通過加注緩蝕劑控制腐蝕。投產(chǎn)3年多來,通過加注緩蝕劑,普光氣田集輸管道和關(guān)鍵裝備的平均腐蝕速率控制在每年0.059毫米,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于0.076毫米/年的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
為降低緩蝕劑加注成本,提高整體腐蝕控制水平,從2011年開始,普光分公司天然氣技術(shù)管理部通過模擬試驗(yàn),評價(jià)不同濃度緩蝕劑的腐蝕控制效果,以確定緩蝕劑加注的最佳濃度范圍。自2012年11月30日起,普光分公司天然氣技術(shù)管理部開始組織普光主體緩蝕劑降量現(xiàn)場試驗(yàn),并優(yōu)選了普107集氣站進(jìn)行第一階段試驗(yàn),以優(yōu)化緩蝕劑加注濃度。
下一步,普光分公司將在普101集氣站和普305集氣站擴(kuò)大試驗(yàn),并在普107集氣站繼續(xù)開展降量試驗(yàn),將緩蝕劑加注濃度從目前的每百萬立方米天然氣54升降至42升。預(yù)計(jì)試驗(yàn)成功后,普光氣田每年的緩釋劑加注成本可下降50%左右,節(jié)約腐蝕控制成本1000萬元以上。(中原石油報(bào)供稿)
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